泊头市钰泰环保机械有限公司-布袋除尘器\脉冲除尘器及除尘器配件诚信制造商
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长袋低压脉冲袋式除尘器在水泥立窑烟气除尘上的应用
1、概述
由于立窑水泥厂具有投资少、收益快、就地取材、就地生产、就地使用等特点,因而立窑水泥是我国水泥工业的重要支柱。立窑水泥厂的生产设备大多较简陋,使用效果差,产生的烟尘污染较严重。立窑水泥厂遍及全国各地,各厂的工艺装备水平,采用的配料与煅烧方式,以及管理水平不尽相同,其烟尘特性不可能是一成不变的。下面是某些厂立窑烟气的特性数据,可以反映出一般规律。
(1) 粉尘浓度一般在1~10g/m
3
之间。
(2) 烟气含水量较高,露点在45~55℃之间,如果煤中含硫量高,其露点还会升高,易产生结露现象。
(3) 烟气温度波动大。
(4) 烟气中含有SO
2
及氟化物,腐蚀性严重。
2、立窑烟气除尘装置的使用情况
目前用于立窑除尘的主要装置有湿式除尘器、静电除尘器、反吹风玻纤袋式除尘器及长袋低压脉冲袋式除尘器。
立窑
湿式除尘器
主要是用水喷淋将粉尘收下的除尘装置。由于该装置除尘效率不高,兼有二次污染问题,因而已较少采用。
静电除尘器
在投入使用初期效果较好,运行一段时间后,粘结在极板上的灰尘不能振打落入灰斗,致使除尘效率大幅降低,同时极板腐蚀严重,各水泥厂亦较少采用。
反吹风玻纤袋式除尘器在90年代初应用较普遍,除尘效率亦较高。但由于波纤布不抗折,因而使用寿命短,运行费用高。反吹风清灰强度小,除尘器过滤风速一般要求低于0.5m/min,这样就造成单台除尘器过滤面积大,占地面积大,一次性投资较高。
长袋
低压脉冲袋式除尘器
是我国80年代末在引进外国技术基础上研制开发成功的,此类除尘器在冶金行业应用较广泛。因其性能优良,很快就被推广到其他领域。我公司1996年将其成功地用于立窑烟气除尘上,取得了良好的效果。目前此类除尘器已成为立窑烟气除尘的主力军。
3、长袋低压
脉冲除尘器
在立窑烟气除尘上的应用
3.1、长袋低压脉冲除尘器工作原理
长袋低压大型脉冲袋式除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、卸灰装置、喷吹装置和控制仪等几部分组成。含尘烟气进入中箱体下部,在挡风板形成的预分离室内,大颗粒粉尘因惯性作用落入灰斗。
烟气沿挡风板向上到达滤袋,粉尘被阻留在滤袋外面,干净烟气进入袋内,并经袋口和上箱体由排风口排出。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,微压差控制器有信号输出。控制仪便发出信号,使喷吹系统工作。此时压缩空气从气包顺序经脉冲阀和喷吹管上的喷嘴向
除尘滤袋
内喷射。在滤袋膨胀产生的加速度和反向气流的作用下,附于袋外的粉尘脱离滤袋落入灰斗。粉尘由卸灰阀排出。喷吹一次的持续时间为0.065~0.085s,喷吹结束后,滤袋立即恢复过滤状态。
3.2、技术特点
长袋低压大型脉冲袋式除尘器配备了阻力低,启闭快和清灰能力大的
电磁脉冲阀
,改善了喷吹管等部件的动力特性,以缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上,拆装方便。以微机进行清灰和运行参数控制。该除尘器适应大风量烟气净化的需要,是一种O、可靠、经济、处理能力大、使用简便的除尘设备。其主要特点如下:
(1)O、低耗的喷吹装置。脉冲阀采用双纽曲线和双膜片结构,脉冲阀阻力低、启闭快和清灰能力大。由于喷吹管等部件具有优良的空气动力特性,喷吹压力降至0.15~0.25MPa,在净化含尘浓度高和含湿量大的烟气时,仍有良好的清灰效果。运行能耗低于反吹风袋式除尘器。
(2)长滤袋。滤袋长度6m,大大突破了通常认为的脉冲除尘器的袋长极限,且清灰效果良好,占地面积小。
(3)简便的滤袋固定方式。滤袋以缝在袋口的弹性涨圈嵌在花板上,拆装方便。减少了维修人员与污袋的接触。
(4)先进的控制技术。以微机实现对清灰、温度、压差等运行参数的实时控制,经济可靠。由于立窑烟气温度变化大,我们还通过电脑控制仪,根据烟气温度变化情况,自动调节各阀门开闭,确保除尘器安全稳定运行。
3.3应用情况
1995年初,我公司受山东水泥厂委托承担了该厂一号立窑(年产10万t)烟气治理的任务。接到任务后,公司即派员对该厂一号立窑的烟气变化情况进行了72h连续测定。发现立窑废气温度大多在120℃左右波动,O低57℃,O高300℃,但出现的时间均很短。经过多方论证,选用过滤面积为1695m
2
的CDY-2.5型长袋低压
脉冲袋式除尘器
,滤料选用性能优良的涤纶针刺毡。
由于立窑烟气湿度大,温度波动范围大,经常在60~300℃之间波动,给除尘器正常工作带来较大困难,因此必须考虑高温温度控制方法和低温温度控制方法两方面问题。温度控制原理见图1。
图1 温度控制原理
D1、D2、D3-电动蝶阀;W1、W2-温度测点
为了保证除尘器安全、稳定地运行,需要操作工、看火工密切配合,将立窑温度控制在70~250℃之间,各电动阀门的控制原理如下:
(1)当W1≥250℃时,D2、D3关,D1开,烟气通过原沉降室外排;
(2)当70℃
(3)当W1≤70℃时,D1开,D2、D3关,烟气通过原沉降室外排。
以上阀门既可由电脑自动跟踪控制,也可由人工手动控制。
该工程当年被列为山东省烟气治理示范工程,并于1996年投入使用,效果良好。1997年3月26日监测的排放浓度为24.64 mg/m
3
,远远低于O排放标准。该除尘器使用3年后才更换部分
除尘布袋
,其优良的性能获得了厂方的认可。其实CDY型除尘器不仅可以除尘,而且还能克服结露及消除白烟,因而能彻底改变水泥厂浓烟滚滚的面貌,这是其他除尘器难以做到的。
3.4、存在问题及需改进的地方
(1)由于原除尘器是从沉降室引风,因沉降室多处漏风,致使立窑窑罩抽风量变少,影响使用效果。在后来立窑除尘系统中,直接从沉降室前引风,不仅立窑窑罩的抽风效果好了很多,而且除尘器的过滤面积可由原来的1695m
2
降为1018m
2
,大大节省了投资。改进后的工艺流程见图2。
图2 改进后的工艺流程
(2)将电动阀门全部改为气动阀门,节省了投资。
(3)将风机电机改为调频电机,并在立窑烟罩上设压力探头,通过微机控制,当窑罩负压减少时,控制系统就相应增加电机电流,增大风量,使窑罩负压回复至设定值,反之则减少电机电流。
通过以上改进,进一步完善了立窑长袋低压脉冲袋式除尘系统,使其投资大幅降低,目前山东省70%以上的立窑正在应用此除尘系统。
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